| 标题:在全市化工企业自动化改造提升本质安全水平会议上的讲话 |
| 在全市化工企业自动化改造提升本质安全水平会议上的讲话 同志们: 今天,我们在这里召开全市化工企业自动化改造提升本质安全水平会议,主要任务是深入贯彻落实国家、省关于安全生产工作的决策部署,总结全市化工行业自动化改造工作进展,分析当前面临的安全形势,部署下一阶段重点任务,推动化工产业本质安全水平再上新台阶。参加今天会议的有各县区应急管理部门主要负责同志、重点化工企业主要负责人、行业专家代表,以及市应急管理局相关科室负责同志。刚才,*县应急管理局、*化工集团作了汇报发言,讲得都很具体、很有针对性,提出的措施也切实可行,我完全同意,希望各单位认真学习借鉴,确保各项工作落到实处。下面,结合我市化工产业发展实际,我讲四点意见。 一、提高政治站位,深刻认识自动化改造对化工安全的战略意义 (一)自动化改造是贯彻安全发展理念的必然要求 安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事,是经济社会协调健康发展的标志。当前,我市化工产业正处于转型升级的关键期,全市共有化工和危险化学品企业家,其中涉及重点监管危险化工工艺的企业63家,占全省同类企业总数的18%。这些企业中,仍有20家未完成自动化改造,部分老旧装置安全联锁系统故障率高达15%,远高于全省平均水平(8%)。2023年,全市因自动化水平不足导致的化工安全事故占事故总数的32%,直接 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略965字,正式会员可完整阅读)…… 2.明确标准,细化技术路线 参照《山东省化工企业自动化改造技术指南》,结合我市实际,制定“三阶段”改造标准:初步设计阶段,新建项目必须实现全流程自动化控制,安全仪表系统(SIS)达到SIL2级以上;现役装置改造阶段,要重点对硝化、氟化、过氧化等高危工艺加装智能监测传感器,确保温度、压力、液位等参数实时上传至市级安全监管平台;验收阶段,邀请省化工专家库3名以上专家进行技术评审,未通过验收的企业一律不得复产。年月,公司因改造标准不达标被要求返工,增加改造成本万元,这一教训务必引以为戒。 (二)强化试点引领,打造可复制推广样板 1.选树典型,发挥示范效应 确定东明石化、圣奥化学、越兴化工等12家基础好、积极性高的企业作为市级试点,每家企业安排2名技术专家驻点指导,累计投入试点资金*亿元。其中,圣奥化学在苯胺生产装置中应用智能巡检机器人,将人工巡检频次从8次/天降至2次/天,缺陷识别准确率达98%,该经验已通过现场观摩会向全市推广。各县区也要选取2—3家企业作为县级试点,于8月底前形成“改造方案+投资清单+成效分析”的示范模板。 2.创新形式,拓宽推广渠道 通过“现场观摩+线上培训+专题片宣传”三位一体模式,扩大改造经验覆盖面。今年以来,我市已组织现场观摩会4场,参会企业达家次;开展线上技术培训6期,培训人员人次;拍摄《自动化改造——化工安全的破局之路》专题片,在市级媒体播放30余次,点击量超*万次。*县应急管理局还创新制作了“自动化改造百问百答”手册,发放至各企业,这种做法值得推广。 (三)健全保障机制,确保改造落地见效 1.强化调度督导,压实工作责任 建立“周调度、月通报、季约谈”机制,市应急管理局已累计通报工作进展14次,约谈县区政府分管负责人5次,约谈企业主要负责人8家次。对工作推进缓慢的县、区,市政府已将其纳入年度安全生产考核“一票否决”预警名单。同时,组建由应急、工信、市场监管等部门组成的联合督导组,累计现场督导企业147家次,发现并整改问题项,其中公司因改造进度滞后被依法处以*万元罚款。 2.完善政策支持,激发企业动力 一方面,落实省级自动化改造专项资金补贴政策,对完成改造并通过验收的企业,按设备投资额的15%给予补助,最高不超过万元,目前已发放补贴万元;另一方面,市级设立亿元化工产业升级基金,对改造成效突出的企业优先支持。化工集团通过申请补贴和基金支持,节省改造资金万元,提前3个月完成改造任务。此外,对淘汰退出的31家本质安全水平过低的企业,依法依规给予产能置换指标奖励,盘活土地资源亩。 三、突出问题导向,清醒认识自动化改造中的短板不足 (一)思想认识不到位,主体责任落实不力 部分企业对自动化改造的重要性认识不足,存在“等靠要”思想。据统计,全市仍有25家企业未制定改造方案,*公司主要负责人甚至认为“人工操作更灵活”,拒不配合改造工作,最终被责令停产整改。有的县区应急管理部门监管不到位,区应急局对化工企业改造过程监管缺失,导致该企业擅自变更改造方案,埋下安全隐患。 (二)技术力量薄弱,改造质量参差不齐 中小化工企业普遍存在技术人才短缺问题,县化工企业改造过程中,因缺乏专业技术人员,误将SIL1级仪表用于SIL2级系统,导致系统误动作率高达20%。部分改造服务商资质不全,公司委托的科技公司无化工自动化改造业绩,改造后的系统故障率超出国家标准3倍,不得不重新改造,增加成本*万元。 (三)系统应用不足,应急能力有待提升 一些企业虽然完成了硬件改造,但对自动化系统的应用管理不到位。化工园区企业的DCS系统报警设置不合理,每天产生无效报警条,操作人员习惯性屏蔽报警,导致2024年月发生一起物料泄漏事故。此外,企业应急演练与自动化系统脱节,*公司在演练中未测试自动化联锁功能,实际发生险情时系统未能有效动作,暴露出应急处置能力的短板。 四、压实各方责任,凝聚自动化改造的强大工作合力 (一)强化企业主体责任,夯实安全基础 1.加大投入,确保改造质量 企业主要负责人要亲自抓改造工作,成立由技术、设备、安全等部门组成的专项工作组,制定详细的改造计划和资金预算。2024年年底前,所有涉及重点监管工艺的企业至少投入*万元用于自动化改造,以上的资金要用于购置符合国家标准的安全仪表、传感器等核心设备。集团在改造中投入亿元,其中%用于采购进口安全联锁装置,改造后系统可靠性提升至99.5%,这种舍得投入的做法值得 ……(未完,全文共4518字,当前只显示2510字,请阅读下面提示信息。收藏在全市化工企业自动化改造提升本质安全水平会议上的讲话) 上一篇:在全市水域救援实战能力提升工作推进会议上的讲话 下一篇:在全市第一书记驻村帮扶工作推进会议上的讲话 相关栏目:公司 企业讲话 安全 安全讲话 电信 会议致辞 会议主持 会议发言 |